
“这批煤泥水分又超标了!客户明确说了,再这样下去就直接拒收!” 煤化运营公司建庄项目部经理李松富,气呼呼地将检测报告重重拍在办公桌上。
虽说煤泥是厂里的副产品,价值比不上三八块煤,但每月能稳定销售 2000 吨,也是一笔不容小觑的收入。可近一个月来,煤泥水分始终在 23% 至 26% 之间波动,这超标问题,成了压在李松富心头的一块大石。
面对这棘手的状况,洗选车间班组长雷鹏没有坐以待毙。他拿出当年攻克三八块煤粒度均匀度难题时的那股韧劲,在班前会上掷地有声地承诺:“客户要的是能直接使用的煤泥,不是一捏就出水的‘泥巴’!只有产品达标,才能顺利卖出,咱们必须把水分压到 21% 以下!”
一次巡检中,雷鹏蹲在压滤机旁,看着刚卸下来的煤泥,用手一摸满是黏腻感,甚至能攥出黑水,他不禁摇了摇头:“压滤机出来的煤泥这样,水分肯定又超标了。” 随后,他和技术员连续三天扎根现场,细致记录各项生产数据,终于找到了问题的症结 —— 压滤时间设置不合理。当时设备的压滤时间固定为 15 分钟,可煤质本身存在差异:硬煤泥水分偏低,软煤泥水分偏高,用固定的压滤时间应对不同煤质,生产出的产品质量自然时好时坏,难以稳定达标。
找到问题根源后,他们立刻着手改进:先是给压滤机加装了 “在线水分监测仪”,煤泥刚卸下来,仪器就能实时显示水分值,一旦超过 22%,系统会自动报警,第一时间提醒调整;但光有数据监测还不够,他们又进一步摸索出 “分级压滤法”—— 先通过采样器检测煤泥的黏度,再根据黏度灵活调整压滤时长:黏度高的软煤泥,压滤时间延长至 20 分钟;黏度低的硬煤泥,压滤时间缩短至 12 分钟。
这个办法试行三天后,效果立竿见影:煤泥水分达标率从之前的 60% 大幅提升至 93%。当最新的检测报告送到车间时,洗选车间里瞬间响起一片欢呼声 —— 煤泥水分终于稳定在了 20% 至 21.5% 的合格区间。不久后,客户主动打来电话,语气满是认可:“你们现在的煤泥好用多了,能直接掺着烧,不用再额外处理了!”
看着问题圆满解决,李松富感慨道:“不管是高价值的三八块煤,还是作为副产品的煤泥,市场认可、客户满意才是根本。咱们搞生产,就得像做买卖一样,把客户的需求当成自己的生产标准,这样才是真正把生产抓到了点子上。”(作者:姬晓晨 责任审核:张恒博)
故事点评
故事点评:产品好不好,市场的表现、客户的反馈就是最直接的晴雨表。建庄项目部按照客户的需求,针对煤泥水分过高的情况,通过实地调研、认真分析总结,最终立足生产实际拿出了具体的解决办法,攻克了压煤泥水分不稳定、超标的问题,获得了客户的认可。抓生产,不能仅仅局限于生产一隅,必须建立起全局观,用“营销”思维抓“生产”,这样才能不断提升生产质量,最终实现效益的不断提升。(点评人:煤化运营公司党委书记、执行董事 李明阳)


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