“我们队接了4-2306工作面的支架回撤任务,但在撤架过程中工人得反复拉绳,劳动强度大,并且拉架过程中工人转移也得消耗大量时间,看看有没有啥更好的办法?”在今年煤矿运营公司元月份的一次早调会上,该公司安装队队长白战利说道。 “现在有种液压调移装置,它能自动调架、摆正装车,在别的矿用得也不少,而且据我所知,这种设备厂家还愿意按项目租赁,要不我们租一台,虽说租设备得花钱,可能省下大把时间和人力成本。”生产部副部长孙德琦建议道。 “那就这么干”,方案一拍板,生产技术部、机电管理部就带着区队技术员杀到厂家中科太通设备公司进行“验货”。调试当天,TYH-600(A)液压调移装置像头“钢铁巨兽”般开进工作面,液压臂“咔嗒”一伸,原本得四个人拽半天的支架“唰”地归了位。 “这设备比咱当年的回柱绞车利索多了。”在煤矿干了二十年的老白扒着操作台直咂舌,“以前调个方向得停三次电、换两拨人,现在司机在驾驶舱里按俩按钮,支架自己就摆正了。” 4-2306工作面的“实战”比预想还漂亮。原本要15天的回撤周期,12天就顺利收尾,每班当班人员也由原来的9人减少至6人。这样一算,减少人员投入可节约43200元,合计可产生经济效益达30.24万元。 “这哪是花钱?是把钱撒在土里,转眼就结出‘金果子’了。”安装队会议室里笑声一片。(作者:王鹏臻 责任审核:李雪姣) 故事点评 这则设备租赁的故事,既是践行用“赚钱”思维去“花钱”理念的生动案例,更充分印证了一个道理,一线骨干是推动技术革新、效益革命的中坚力量,只要充分调动他们的积极性,大家集思广益、为企业谋利,很多制约生产的瓶颈难题就能迎刃而解。从白战利提出的劳动强度难题,到孙德琦“以租代买”的破局思路,再到液压调移装置创造的30余万元经济效益,每个环节都凸显着效率革命与观念升级的双重价值。这不仅是一次设备选择的成功,更是该公司探索轻量化运营、精细化管理的有益尝试,为各单位用“赚钱”思维去“花钱”提供了鲜活样本。(点评人:煤矿运营公司副总经理 李玉鹏)


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