今年来,铁运公司深入践行用“赚钱”思维去“花钱”理念,从“会花钱”转向“会赚钱”,将效益与投资回报意识融入生产经营,以全员岗位创新为引擎,聚焦生产痛点开展小发明、小改造、小设计,上半年共形成81项成果,实现从“指间创新”到“系统增效”。

小发明,维修攻坚的“破局利器”
“老张,这拆卸工具太顶用了!以前碰到锈蚀的螺母,费半天劲都拆不下来,现在几下就搞定!”在机电维修作业现场,工友焦师傅一边用新工具拆卸锈蚀严重的螺母,一边兴奋地说道。他手中这件解决难题的“利器”,正是经过精心琢磨、设计并加工而成的专用拆卸工具。
此前,维修作业中拆卸或紧固圆形管件、轴类等部件时,因普通扳手适配性差,易打滑、损伤工件,操作效率低。罕井项目部职工雷波利用链条环抱圆形工件,通过T型螺杆旋转,让链条稳定贴合工件外缘,增强夹持稳定性。
新工具投入使用后,操作时夹持稳定不打滑,维修安装效率大幅提升,工件损伤风险降低;且通用性强,可应对多种圆形工件作业,为车间作业带来显著便利与效益。

小改造,现场作业的“减负良方”
在袁大滩项目部,一场针对搬运难题的“工具革新行动”正落地见效。过去,搬运沉重的井盖、抑尘料和防冻料费时费力,且安全风险高。
针对这一问题,袁大滩项目部职工曹泽鑫提出“制作多功能T型钩”的改造方案,利用废旧钢管和螺纹钢焊接成轻便的T型丁字钩。改造后,解决了井盖搬运难、抑尘料和防冻料搬运人力需求大且不安全的问题。搬运效率提升50%以上,人力投入减少30%~50%,事故风险下降80%以上。
“小工具解决大问题,就像给搬运工作装了‘省力杠杆’!”曹泽鑫介绍道,这个改造投入小、见效快,为现场作业安全和效率提升提供了有力支撑。

小设计,设备检修的“精准导航”
针对铁路道口声光报警信号灯控制板频繁损坏,故障判断困难、维修效率低下的问题,益阳项目部职工安学伟利用废弃材料开展专项技术攻关。他深入分析设备工作原理,采用2个红、绿二极管与整流桥组合,创新制作出控制板检测仪。
传统的故障排查需要人工携带人字梯,逐一代换部件进行测试,流程繁琐且耗时。新检测仪夹上控制板即可快速定位故障,大幅缩短时间、降低人工成本,零投入节省了大笔费用。
这些一线“微创新”以小革新撬动大效益,引导全员在工作中融入效益与回报意识,让投入产生最大价值,为降本增效增添强劲引擎。


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