自开展“四种经营理念”大讨论活动以来,公司广大干部职工在学中干、在干中学,形成了一批有质量有温度接地气的鲜活故事,为集中展示大家践行理念的生动实践,让理念更加容易理解,更加深入人心,更加高效赋能企业高质量发展。即日起,公司官微将开设【讲好“四种经营理念”故事】专栏,把话筒交给职工,把镜头对准一线,用职工的故事讲好“四种经营理念”。
如何将“紧日子”过出“好日子”?建庄矿业公司机修厂用一场刀刃向内的管理革命给出了答案——他们以“修旧利废”为突破口,激活资源价值,重塑人才梯队,最终实现从“勒紧腰带”到“昂首阔步”的蜕变。 从“以换代修”到“变废为宝”的认知革命 “这台泵不是废品,是穿了破衣裳的宝贝。”厂区内,机修厂厂长李大力用扳手敲打着潜水泵外壳,“这台水泵采购价3万元,就因为密封件老化,配件原厂停产,水泵就成了废品?那咱们是干嘛的。”这句话像火种一般点燃了职工们的创新热情。 电工周海峰带着两名90后徒弟组成技改攻坚组,在积灰的仓库里开启“寻宝之旅”。他们在旧锚杆、报废叶轮和磨损的齿轮箱里,用游标卡尺测量每一个废旧零件的尺寸,在图纸上反复推演替代方案。当第一台修复的水泵在测试池里喷出强劲水流时,整个车间沸腾了——他们用废旧锚杆改制的销子、拆解重组的叶轮、翻新的泵体,没花一分钱材料费就让水泵满血复活。 这次维修成为机修厂转型的起点,周海峰带领团队今年已修复15台同类设备,创造价值45万元。更重要的是,这种“逆向创新”打破了延续二十年的“以换代修”的思维定式,让职工们意识到:废旧设备不是负担,而是待开采的“矿山”。 技术革新中的“蚂蚁啃骨头”精神 “外委维修报价3万元,工期15天。最重要的是耽误生产,真的让人头疼。”井下转载机减速器漏油的难题,像一块硬骨头横在钳工班长薛增友面前。困难再大,只要一点一点去攻克,就是可以征服的。班长薛增友带领班组成员待在维修间,对着布满油污的减速器壳体一蹲就是6小时。 他发现轴承座磨损3毫米,传统焊补工艺无法满足精度要求,便尝试用废旧柱塞泵的密封环进行复合修复,用报废铣床的卡盘改制定位工装。三天三夜轮班作业,当减速器在试车台上发出均匀的运转声时,薛增友的工作服已被汗水浸出盐花,而3万元的外委费被牢牢留在了企业账户。 “能否让‘一次性’变成‘可再生’?”液压工逯保玉盯着成堆的废旧滤芯突发奇想,而这次革新则更具技术含量。面对工作面液压系统滤芯频繁堵塞的难题,他带领团队在实验室调配了17种清洗剂配方,改造用了十年的超声波清洗机,将清洗温度精确控制到58℃——这个临界温度既能溶解顽固油泥,又不损伤滤芯精度。如今,1000多支修复滤芯重回工作面,相当于节约了80万元采购资金。 让“紧日子”成为全员自觉的管理哲学 在该公司机修厂的废料回收区,一块“变废为‘宝’榜”格外醒目,每修复一件设备、节约一笔费用都会被实时更新。这是厂里推行的“金点子积分制”:旧棉纱洗净再用积2分,润滑油沉淀过滤积5分,提出设备改造方案最高可积50分,季度积分可兑换培训深造机会。这种将节约习惯转化为价值认同的机制,让每个职工都成为降本增效的“主角”。 焊工李宝的工具箱里,整齐码放着用设备包装箱改制的收纳盒;钳工原凯发明的“轴承加热回收法”,让废旧轴承回收率提升60%;6名85后技术骨干挑起大梁,他们牵头的“智能检测系统”“废旧零件数据库”等项目正在改变传统维修模式…… 1至4月,修旧利废各类设备零部件3000余件,直接节约成本280万元,设备自修率从65%提升至82%,而仓库的废旧物资库存量较年初下降40%。 故事点评 该案例成功揭示了降本增效的本质是以价值为核心的管理革命,它破解了三个关键命题: 激活“人”的能动性,老技工的实操智慧与青年人才的数字化思维结合,形成互补,破解技术难题。 重构“物”的价值链,从“能用就买”到“能修不换”再到“修旧如新”,实现资产价值的螺旋上升。 筑牢“制度”的压舱石,通过成本考核、创新奖励、人才培养等机制,将偶然的节约行为固化为必然的管理流程。 在建庄矿业公司,过“紧日子”早已超越了成本控制的范畴,成为一种融入血脉的生存智慧,它让每个零件都焕发二次生命,让每位职工都成为价值创造者。当节约成为创新的起点,当困境成为转型的契机,企业终将在降本增效的征程中,走出一条质量更高、效益更好、动力更足的发展之路。 接下来,建庄矿业公司将进一步推广此类经验,以价值创造为“灯塔”,持续深挖“人、物、制度”的协同潜力,让资源在循环再生中迸发新动能,让创新在精益管理中生长出无限可能。 (点评人:建庄矿业公司副总经理党飞飞)




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