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建新煤化瓦斯钻孔封孔工艺优化“一石二鸟”

单位:建新煤化作者:韩保柱 屈明山发布时间:2017-08-11 点击数:6437


面对瓦斯钻孔封孔高昂的材料费用和封孔效果不佳的尴尬局面,建新煤化公司优化瓦斯钻孔封孔工艺,降低了钻孔封孔成本,提高了封孔质量,瓦斯治理收到了治得住、治的省的效果,为该公司实现瓦斯治理“零”超限、降本增效再添一份力、鼓一把劲。

一直以来,该公司都是采用聚氨酯AB料封瓦斯钻孔,但由于封孔有效长度不够、封孔质量差、易造成封孔漏气现象,加之4-2煤层透气性差、吸附瓦斯大等因素,本煤层瓦斯预抽浓度不理想。针对这些问题,该公司通防部在总经理和总工程师的大力支持下,积极组织一般人召开多次专题研讨会,引进了专用封孔器,试验“两堵一注”带压水泥封孔。即采用囊袋抽放瓦斯用注浆式(带压式)封孔器应用于瓦斯钻孔封孔、抽放、利用气动助力压浆器注浆压力,将封孔器两头的囊袋充满浆液,两端膨胀后液浆再封闭中间缝隙,从而实现多层带压式封孔,瓦斯通过抽放管路进行抽放。经过在井下4207回顺3#钻场一个多月的试验,钻孔瓦斯预抽浓度明显提高,为采煤工作面后期回采打下了坚实的安全基础。

通过对抽放钻孔封孔方式的改进,一是将钻孔有效封孔长度延长至5m,并且由于是带压封孔,可以将钻孔周边“小”裂隙一并封堵,提高了封孔效果;二是将聚氨酯AB料封孔更换为专用水泥,单孔封孔费用从936元减少到650元,降低了封孔成本;三是专用封孔器使用简单,便于现场操作,降低了工人的劳动强度。通过对封孔工艺的改进,实现了优化瓦斯抽采的第一步,下一步该公司将从如何管好、用好瓦斯治理实验室等方面着手,进一步提升矿井瓦斯抽采效果,实现瓦斯治理治得住、治得省、矿井瓦斯“零”超限目标。为矿井的安全生产提供切实有力的安全保障。